2026年1月31日下午,随着最后一颗螺栓从模具上卸下,26赛季银鲨单体壳顺利完成脱模。
加工室的灯光下,碳纤维纹理微微泛着光。这具轻盈而坚固的壳身,从模具表面处理到最终脱模,凝聚了十几个昼夜的专注与付出。

寒冷的假期,火热的加工区
1月15日,寒假刚刚开始,加工区便渐渐热闹起来。
不少新队员主动放弃假期,选择留下来参与单体壳加工。

他们处理模具、碳布铺设,这些环节对他们来说都是全新的尝试。和老队员并肩忙到凌晨三点,稍作休整后,清晨又准时守在模具前。整个过程没有人抱怨,也没有人退缩。

车身组元老刀哥虽已退役,此次恰好回北京,得知车队正面临需求,便主动过来帮忙。
面对新队员的提问,他总是耐心解答;封袋的实操技巧更是手把手教学,还全程陪着大家完成脱模和称重的工作。
陆姐每天清晨从中关村出发,赶七点第一趟去良乡的班车,到加工区现场指导。加工商、厂家的对接沟通也由她负责,为队员们分担了不少压力。

这个寒假,
因为一群人的并肩奋斗,
多了许多暖意。
车身组组长徐总:带头往前冲的主心骨
脱模倒数第三天,加工进度稍有放缓。
徐总没有多说什么,只是默默留下来继续赶工,这一忙就是一整夜。实在太晚,他索性在加工区找了个角落歇下,第二天一早又继续投入工作。

作为组长,他总觉得自己还能做得更好,每天都会复盘当天的工作,也习惯把责任揽在自己身上。面对操作出错的新队员,他总是耐心鼓励:"没事的,再试试。"
一步一步教方法、讲技巧。

对新队员而言,他既是专业的老师,也是最可靠的队友。
新队员的十七天:在实操中从生涩到上手
这十七天的攻坚,对新队员来说,是一段从零开始的成长。
从处理模具到最终脱模,他们在一次次实操中完成了无数个"第一次"。
1月15日,第一次定位块打孔。电钻握在手里,还不知道该用多大的力。
第一次补腻子,原子灰和固化剂按照100:2混合,搅匀后刮在模具破损处,等固化再打磨。

1月17日,第一次使用打磨机。600目、1000目的砂纸来回打磨,直到砂纸几乎磨平。第一次打蜡,粗蜡抹一遍晾干擦掉,再抹细蜡再擦一遍。

1月20日,第一次铺碳布。撕蓝膜、白膜往模具上贴,棱角要压实,空鼓处要割补,挡块除了接触面都要完整包覆。铺完之后,还要仔细检查有没有露红的地方。

1月23日,第一次敲螺栓,第一次躺进舱里铺蜂窝铝。舱内空间狭小,几乎转不开身,出来时背后早已被汗水浸湿。

1月29日,第一次封袋。因无合适的隔离膜,手头只有带孔型号,故铺设两层以替代。随后铺一层透气毡,封口时仔细检查袋子余量,确保能完全服帖于模具表面。

功夫不负有心人
1月30日,单体壳进入热压罐固化。直到罐体自然冷却,大家悬着的心才终于慢慢放下。

1月31日,刀哥带着大家进行脱模操作,首先将所有定位螺栓逐一拆除,这一步就用了好久,随后大家用脱模楔在模具之间的缝隙插一圈,拿着锤子转着圈一点一点往里面锤,将缝隙不断扩大,如此反复多次后,壳体开始松动,过程还是略微繁琐和漫长的。
接着,大家小心地把壳体抬下来放到架子上进行称重——

这些天的疲惫与坚持,在这一刻都有了答案。
26赛季单体壳重量定格在了26kg。

好巧!2026年,26赛季,26kg。
像是这段日夜拼搏的时光,悄悄留下的浪漫纪念。
载入史册……
一次笨拙而伟大的冒险
如今,26赛季的单体壳静静立在加工区。
新队员们在笨拙模仿与认真摸索中,在一次次试错中不断进步,迅速完成了从新手到能够上手的蜕变。
这份成长,离不开陆姐和徐总的日夜坚守,也离不开前辈们的倾囊相助。

刀哥来到加工区的那个下午;
陆姐接电话时始终耐心的声音;
徐总熬到凌晨五点,在加工区角落短暂休息的身影;
还有新队员们小心求教、又勇敢动手的画面——
都成为这个寒假最深刻的记忆。

26赛季,单体壳已经就位,车身组为整车打下了一个漂亮的开端。
接下来,发图加工、实物校核、零件装配、系统调试、整车装配、调试……还有许多工作在等待我们。
把细节做到极致,静待赛场绽放。